6C.勵精圖強
廠裏原來有二名管工,都是在安裝壓縮機管網時跟安裝公司的管工師傅學的。順便說,那時的壓縮機都是仿前蘇聯的,從一至四級漸次壓縮,管網有點複雜。建廠時有3台,後來又擴建了2台。擴建時,主持安裝的是一位姓王的7級工,我也參加其中,幹了好幾個月。當時我是焊工,隻在邊上稍看到一點門道,應該算是無師自學。
化肥廠的管工是一項既費體力又費腦力的工作,往往處於烈日、煙塵、雜亂和噪音之中,加上繁重的體力負擔,思考和計算的效果會大打折扣。如果見到某位管工站在烈日下,臉漲得通紅地在那裏考慮或者計算,就預示著很可能要出差錯。有時粗大的管子已吊在了十幾米高的空中,準備與設備接口,結果短了十來厘米,隻好放下來重新製作。所以安裝公司的管工師傅們,大口徑管道的做法,基本上是每次隻測量和加工一個彎頭及兩端相連的直管,一段一段地把盤迴曲折的管道漸次安裝好,不求快,但求穩。我以為這種方法雖然差錯率低,效率也低,腳手架一段一段地搭過去,焊口大多是固定口;還不一定能給整條管線作出最合理的布局,最後若留下難啃的骨頭,有時半天還搞不好,所以希望找到提高效率的方法。
有一段時間,我和我的一個徒弟、還有焊工李曙光組成一個小組,領到任務後可以自己安排怎麽幹,於是我們決定試一試先把整條管道都預製好,最後隻留下兩個現場焊接的固定口。我們先反複多次地精細測量,得到起始和終止點管口的方位和它們之間的三維距離,再畫出合理的管線圖,然後完全按管線圖一絲不差地預製,最後隻起吊一次。在周邊人有點疑惑的眼光裏,看著粗大的管子徐徐起吊,自己也帶著一絲緊張,但最後一次性地成功了。雖然前期要多花些功夫,但總的進度快了一大截。
裝備是工作效率的重要因素,氣割和氣焊都是管道安裝時必不可少的。那時的乙炔發生器有兩種:一種是浮筒式,都是自己製造的,水桶裏泡一個下端敞開的鐵皮浮筒,浮筒頂部掛一個電石吊籃就成了。浮筒裏的乙炔氣通過導管被用掉,電石就浸到水裏,再產生乙炔氣,乙炔氣讓浮筒往上升,離開水就停止發生。另一種叫中壓式乙炔發生器專門有工廠生產,發生室外圍有一個水夾套,還帶著一個儲氣包,當發生室和儲氣包裏的乙炔氣壓力升高時,下方的水被擠進夾套裏,就停止發生。這種乙炔發生器能產生有一定壓力的乙炔氣,但壓力無法調節,在電石顆粒太小或積了灰時壓力就不穩定,不是高得出奇就是壓力不足。兩種乙炔發生器都有共同的缺點,就是電石屎像拉稀一般水瀉,弄得到處都是。我們工作時一旦電石耗盡,就得停下來重加,有時爬在高塔上,又幹了一半,會氣得直跺腳。尤其在搶修時,全部工作都要等待,讓所有的人都很著急。
我一直想做一個在加電石和加水時也能連續工作的乙炔發生器,還可以調節壓力,並且電石屎能以半幹的狀態盛在電石籃裏,方便清理。工程緊張期剛過,大家比較輕鬆時,我們就開始動手。在發生器底部,我設計了兩個獨立的發生室,都可以通過止回閥向頂部的儲氣室送氣,儲氣室下麵盛著水,通過一個調節閥和各自的隔離閥通向發生室,這樣就可以交替使用。擰緊調節閥的螺旋手柄,彈簧推開調節閥的閥頭,水就流入發生室,產生乙炔氣。當儲氣室的壓力達到設定值時,調節閥皮膜產生的力將調節閥關閉,實現了壓力的調節。我擔心如果止回閥和調節閥密封不好不能正常工作,試驗就會失敗,心有點懸著。還好第一次試用就一切正常,多虧加工零件的車工師傅有豐富的加工閥頭和高壓透鏡墊等的經驗,見到草圖,他就說設計得可以,零件車好時他又說,保管不會漏,當時我還不太敢相信。
試製的時候,我們小組的人都躲在一個比較隱蔽的地方,因為新來的革委會主任已多次向我們強調磨刀不誤砍柴工,他的解釋是磨刀就不能耽誤砍柴的功夫, 就是不要在8小時內搗鼓你們的工具,我們這樣做恐怕是犯了他的禁忌。盡管躲著,還是有人探知,將此事匯報給了廠領導。一天一位廠領導找到了我們,指責我們不務正業。我向他解釋,如果成功,就可以提高工作效率,還能給搶修提供可靠的保障,況且這些本來是領導們應該關心的事,隻不過現在我們代勞罷了。他大概覺得我說的也有道理,況且東西都已做得差不多了,就不再說什麽。
這樣我們這個小組就多了一項利器。新的乙炔發生器工作很穩定,壓力也可以調節得比較精細,原來我們切割厚鋼板需要中壓乙炔發生器,焊接較小較薄的工件時要用幾乎無壓力的浮筒式發生器,有時還同時帶著兩套發生器。焊工小李每次換裝電石都裝得不多不少,這樣電石用完後桶裏就剩下潮濕的粉末,清理很方便。
一天下班時車間技術員找到我,急需切割一大批厚鋼板,明天一早就要裝出去加工。我、小李和另一位姓許的焊工吃罷晚飯就開始工作,我在幾張大鋼板上劃線,兼守著乙炔發生器,待壓力開始低下來時就切換發生室、加電石加水,他們二人一人一把大號割炬,始終不停地切割,不到半夜就完成了,看著整張整張的鋼板片刻間土崩瓦解,感覺痛快淋漓。後來我們這個私自製作的小器具也報上了戶口,成了登記在冊正式列裝的裝備。