時隔兩年,上次的引擎修理DIY還曆曆在目, 這一次,輪到了傳動部分:離合和變速箱的拆卸和修理。
9月中下旬,秋高氣爽,下班開車回家,剛出停車場,就發現一檔起步的時候發出尖銳的金屬摩擦聲,心知不妙。一路上紅綠燈無數,抬離合熄火2次,換擋異常艱難。記憶裏高手們都是不需要踩離合就能換擋,無奈本人實乃手擋新人,幾年前靠看youtube視頻和用這台車學會了手擋。至於不踩離合換擋,從未試過,印象中也就是轉速匹配。這天情急之下試了幾次,除了檔位比較生硬之外,還算順暢。最慘的當屬1檔起步,尖銳的金屬摩擦聲讓旁邊的車主們紛紛側目,好不尷尬!
下圖乃本年度最後一次開去上班,不知道是心有靈犀之故,拍照留念,沒想到這一拍會成為維修前最後一個整車照
回到家裏,第一時間上網查閱該症狀的有關文章和視頻。感謝google,感謝youtube,感謝各種論壇特別是s2ki。。。在看了和離合相關的幾十個帖子之後,基本上已經心中有數:30%可能性是離合片(clutch disc)邊上的彈簧失效,30%可能性是pressure plate的鋼片斷裂,20%的可能性是cluster master cylinder或slave cylinder的液壓失效或那根fork失效,無法翹起pressure plate,20%可能性是throw out bearing失效摩擦到邊上的金屬。這個階段,我對這些基本名詞還是一懂半懂,僅靠網上的圖片和視頻有個大概的印象,至於有多大多重,手感如何,完全不懂。但無論如何,這都是和離合相關。引擎爛掉或變速箱爛掉的可能性是微乎其微。
下圖比較清楚的介紹了離合的工作原理
說起手擋車,在當今這個年代,大部分人已經將其忘卻。特別是廣大中年婦女,“什麽?你要買手擋? 不批準!”,“現在都什麽年代了,電車和自動駕駛都普及了,還手擋?”沒有辦法,就如同久遠的黑膠唱片甚至CD,在現在到處都是手機+壓縮音源的大前提下,它們終究會被曆史遺忘。 在這裏,想起了本人作為70年代人,90年代的計算機係畢業,直至今天還在以此謀生,但和現在生龍活虎的年輕計算機從業者一比,不禁覺得身上到處都充滿了腐朽和陳舊的氣息,就不知還能支持多久。。。。扯遠了,手擋車還是有一定市場的,最新的Honda CIVIC Type R就隻有手擋,連最新款2018 Accord 頂配 2.0T sport,也重新推出了手擋,相比其他大部分汽車廠商都已經消滅了手擋,在這裏我給Honda孜孜不倦的研究手擋的工程師致以崇高的敬意!
相比於兩年前,手頭上已經有了一些工具。但對於維修離合,還牽扯到拆變速箱的過程。這一點我之前是沒有想到的。以前一直聽說國內開車都是學手擋,因為學生不懂開,離合的磨損很快,經常是幾個月就要換一次離合,而換離合就如同換刹車一般簡單、便宜?! 現在再看,才發現這就是一個誤解。在這邊,換一次離合,包工包料,便宜的$1000以上,貴的超過$2000! 為什麽那麽貴?人工占了一半,標準工時是8個小時的人工。就算是熟練工,幾個人手腳不停的幹,也至少需要5個小時。 何故? 就是因為這款車,要拆變速箱非常的艱難!
下圖大概指出了引擎、離合、變速箱之間的關係。離合作為連接引擎和變速箱的關鍵部件,要更換,肯定不可能像拆裝電腦服務器那樣,插一張卡進去就結束。
好,前言介紹完畢(what?還沒開始?),現在進入正題,維修部分
(一)、工具的準備
1、超長的extension,18寸,24寸,30寸一組,購於princess auto,大約20多元。也就隻有它這裏有得賣,其他CT、partsource、sears等,沒有
2、活動的sockets,又叫做swivel sockets,上圖已經有,再來個特寫。這套買於CT,半價大約30多元一套。事實證明沒這個東西的話,有些螺絲是不可能擰得下來。我個人相當喜歡這種黑鐵質的impact sockets,它們比亮閃閃的chrome件硬很多。lifetime warranty
3、U-Joint,這個必須有。是上次修引擎留下的must have
4、double lock jack stands,購於CT大約30元2個。因為車體要升得較高,一般的jack stands僅僅靠鐵齒卡住,如果車身晃動,鐵齒有打滑的可能性。安全起見,這個必須要有。小車也就1噸出頭,相當於4個腳僅分配500公斤的裏,用3噸級別的,算overkill嗎? 我個人覺得不算,如果有更大更高的jack stands我肯定拿下。
注意到鐵鏈牽著一根三角形銀色金屬,那個就是關鍵的一個lock,卡在黑色鐵杆上麵,增強了安全性,不可能會打滑
5、Dewalt的20V鋰電brushless drive,購於Home Depot大清貨,drive和drill2合一的工具+2個電池,才130刀。
理論上這種小impact drive沒什麽用,但擰鬆螺絲之後,用它去幹活能省力省時
6、Ultra Low的千斤頂,ATD品牌,購於Amazon 打折,100多元。這個東西真的是物超所值,用了它之後,不想再用其他的千斤頂
(二)、開始拆卸變速箱
1、拆掉進氣
2、中控
3、拆掉手擋的把杆。
挺髒的,需要清理一下了。
4、排氣的頭段。有些DIYer在這裏遇到了困難,無非是高溫下膨脹和鏽死的螺絲,不得不用甲烷氣來燒熱。我還算幸運,大部分螺絲在2年前拆引擎的時候已經全部換成新的了。隻有連接三元催化器的那兩顆,鏽得不成樣子
連接三元催化器CAT的生鏽嚴重的螺絲,值得注意的是,鬆開這個螺絲我用的是dewalt impact drive,竟然比手動擰更有力。
準備去買一套新的來更換
5、關鍵的地方來了,連接starter的螺絲! 縱觀s2000論壇和視頻,每個帖子都有提到這個螺絲,因為它是穿過starter,擰在變速箱上,如果這個螺絲不擰出來,拆卸變速箱就必然失敗!
維修手冊上寫的相當簡略
實際上,要先鬆開發電機的上側螺絲,把發電機撥到一邊,然後用至少2尺的延長杆,套上swivel socket,才能到達那個14mm的螺絲! 更要命的是,在發電機和starter之間,還橫著一個knock sensor,過半的DIYer在拆螺絲的過程中,會壓斷這個sensor。斷一次就是200多刀的零件要重新買! 車行裏修車的技師,如果之前沒修過s2000的離合的,基本上100%會搞爛這個sensor,然後叫你買單!
這顆螺絲,用手摸不到,用眼隻能通過很特殊的角度看到螺絲的一個邊角,而且需要強光照射! 這就成為本次DIY裏最難的一項。但我因為看遍了所有的圖片、視頻和文章,因此拆卸基本上沒遇到任何難度,也沒有損壞knock sensor
這根snap-on的3/8寸套筒,2年前修引擎的時候就充當主力,這次毫不例外的,再做一回主力。它不便宜,一根就要100多刀,但用起來就知道它的好處了,精度特別高,強度和韌性也遠超CT裏一般的套筒。
6、拆下傳動軸。這根手臂般粗的黑鐵管,一邊連著變速箱,一邊連著差速器。使用6mm的內六角螺絲。有些詫異的是,這兩邊的螺絲還不一樣,長短不一,一邊是黑鐵質的螺絲,而另一邊是金色鍍鋅的螺絲,不知是否因為考慮到高熱和材質強度的關係。但我個人覺得黑鐵的明顯好於鍍鋅。我用6角allen key外接一個套筒,感覺不是很費力的就擰鬆了螺絲,最後拆下了傳動軸
7、手冊上的說法,要降低sub-frame,最終目的是為了擰鬆變速箱和引擎結合處最上麵的兩顆17mm螺絲!(第33步)
sub frame那幾顆螺絲,特別的緊。我擰鬆了6顆之後,並沒有降subframe,想先看看什麽效果。於是就做了第31步,擰鬆了支撐變速箱的mount,引擎少了變速箱這邊的支撐,馬上傾斜了下來。。。之後,holy moly!我差點不能相信自己的眼睛, 最上麵那兩顆螺絲。。。根-本-不-存-在!!!!!!!!!!!!!!!!!
沒話可說了,肯定是前車主找車行維修的時候,車行嫌麻煩啊,幹脆不擰螺絲。就這樣,引擎和變速箱在缺乏最上麵兩顆關鍵螺絲的情況下,工作了幾年?!
因此,我已經說了無數遍,能自己DIY的,盡量自己來。車行的師傅,不是說不負責, 但別人是要以此為生的,要在最短的時間內獲得最高的收益。工匠精神? 對不起,沒有。不說按照原廠的規格,每個螺絲擰緊的力矩多少,用air tools擰緊過頭的占大多數。亂配螺絲,工作台上隨手撿幾顆螺絲擰上去收工,反正顧客看不見,是不是?
至於準備工作,至少在我認識的絕大部分車行技師,為了修你這個車,仔仔細細的研究維修手冊、論壇、視頻? 就算是Honda自己的原廠年輕技師,大部分應該都沒接觸過S2000,培訓更是沒有,隻能跟老師傅學。因此,之前我打過幾個電話詢問,從關鍵的幾個地方就知道他是否有經驗修理。例如,starter的那個螺絲。有些技師說,哎,修你這個車,需要特殊的工具! 好吧,Honda原廠是有一些特殊工具,俗稱奇技淫巧嘛,知道的,但具體再一問,基本就答不下去了。這有點像挨踢麵試,過來一大幫麵試的,說有10多年大數據的經驗,再一問,具體的,不懂。長工好說,互相包庇把人弄進來,再慢慢學嘛,是不是? 但招短工的(俗稱野狗工),進來馬上就要幹的,幹不了,第二天滾蛋! 社會就那麽殘酷是不是
Sorry,扯遠了。。。
8、既然最難的上麵的兩顆螺絲不存在,那好吧,開始卸變速箱。看到的視頻,許多都是幾個人一起操作,車架在升降機上,扛、拔、晃,用蠻力把變速箱扯下來。我一個人操作,的確有些吃力。用千斤頂不斷的往返調整,然後用木頭翹,終於,變速箱中間的鐵杆和引擎脫離! 慢慢把千斤頂降下來
就我的感覺,這個變速箱並不太重,大約100磅左右,我一個人可以把它拖走。但要舉起來是相當費力了,不太可能。
變速箱落地
架上平板,拉走!
9、看看還連著引擎的離合套件。這個時候我還是比較緊張的。最開始說過,金屬的摩擦聲到底來自哪裏,pressure plate,throw out bearing還是斷掉的彈簧? 看到這個圖,我就放心了。。赫然有2根彈簧已斷,卡在那裏!
10、拆掉9顆12角的10mm螺絲,clutch disc和pressure plate就掉到了地上。很明顯的,有2處的彈簧已經突破隔離,掉了出來!
11、本想再拆飛輪flywheel,無奈那8顆17mm的12角螺絲,實在太緊(原廠近100ftlbs的扭力,加上生鏽,一般的12齒socket根本擰不下來),我試了幾下,感覺有滑牙的風險,隻好作罷。查看資料,需要至少400 ft lbs的氣動工具,加上改造過的12角impact socket,才有可能擰下來。 我摸了一下飛輪的表麵,還是異常光滑,而且沒有overheat的跡象,想想,算了。
唯一有些顧慮的是飛輪中間的pilot bearing,一般來說,拆飛輪這個bearing必須要換,但我轉了幾下,發現這個bearing相當順滑,作罷,就這樣吧
12、 最後再來回顧一下一開始學習的離合工作原理,這根鐵fork看起來,非常粗魯
套上throw out bearing,看看是怎麽回事。fork在沒踩離合的時候,它是在後麵的
踩下離合,master cylinder驅動slave cylinder,把這個fork頂到了前頭,然後就帶動throw out bearning,使之滑到盡頭,於是就分離了引擎和變速箱
13、采購零件清單。換S2000的離合,已經有了一套所謂的best practice構件清單。這個很神奇,和我們挨踢從業者一樣,給別人實施ERP係統的時候,動不動就說best practice。
Pressure plate,采用ACT HEAVY DUTY H201,超過500刀
Throw out Bearing, 用原廠,大約300刀
Clutch disc, 用原廠,不到200刀
這麽一套下來,光是零件費就上千了。所以說,外麵車行包工包料1000元,用的絕對是最差的材料,after market件甚至二手或者rebuild,從100元到300元不等。既然自己DIY了,用差材料,過不了心裏那關。
本人修車有個原則,凡是看到生鏽的螺絲,有損壞的螺絲,全部換成最新的。實在看不得鏽跡斑斑的螺絲。底盤有油汙的,盡量擦幹淨。至於零件,盡量在財力範圍之內,選最好的。
14、目前就隻能先這樣了,希望在天氣變冷之前,零件能到貨。預計安裝又是一場體力戰!最後,給仍然在等待康複的車來個全身照。